0、概況
杏花選煤廠是1988年9月建成投產(chǎn)的礦井型選煤廠,設(shè)計(jì)入選能力為120萬t/a,并具有180萬t/a的改擴(kuò)建能力。從2004年開始,主要生產(chǎn)粒度為13 mm以下的8級(jí)治金煉焦精煤。該廠準(zhǔn)備車間原煤選塊破碎系統(tǒng)采用二級(jí)破碎,第一級(jí)為PEF600×900型顎式破碎機(jī),排料粒度≤100 mm;第二級(jí)為PEF400×600型顎式破碎機(jī),排料粒度≤50 mm,是人選原料煤粒度的把關(guān)設(shè)備。該破碎機(jī)使用至今已有16 a,性能已老化,機(jī)械故障率升高,維修成本加大,經(jīng)破碎的原煤粒度大部超限,因而影響精煤回收率。隨著煤價(jià)的不斷上揚(yáng),尤其精煤價(jià)格漲幅較大,集團(tuán)公司適時(shí)制定了精煤戰(zhàn)略目標(biāo)。鑒于此,本著多出精煤、創(chuàng)造最大效益原則,杏花選煤廠根據(jù)其原煤準(zhǔn)備車間現(xiàn)場(chǎng)工作條件和洗選工藝要求,于2004年5月在不影響正常生產(chǎn)的情況下,采用2臺(tái)2PCL - 400x 750型雙齒輥高強(qiáng)力破碎機(jī)取代現(xiàn)有的2臺(tái)PEF400×600型顎式破碎機(jī)。
1、2PGL - 400×750型雙齒輥高強(qiáng)力破碎機(jī)的主要特點(diǎn)和技術(shù)特征
1.1主要特點(diǎn)
(1)自動(dòng)化程度高、運(yùn)行可靠。該機(jī)采用PLC自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)破碎機(jī)及其入料、排料等設(shè)備運(yùn)行過程的程序控制,避免了在破碎過程中因出現(xiàn)故障而發(fā)生堵料、積料、燒電機(jī)等事故。
(2)機(jī)械性能穩(wěn)定。采用雙電機(jī)慢速驅(qū)動(dòng),限矩型液力偶合器用于電動(dòng)機(jī)和減速機(jī)的聯(lián)接,既可減小起動(dòng)時(shí)的沖擊和振動(dòng),又起過載保護(hù)作用,因此該機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲低。齒板設(shè)計(jì)了新齒形,齒表面堆焊了優(yōu)質(zhì)耐磨焊條,延長了使用壽命。出料粒度的大小由液壓系統(tǒng)調(diào)節(jié)兩齒輥間距來控制,以適應(yīng)來料原煤煤質(zhì)的變化和滿足產(chǎn)品工藝要求。
(3)維修方便。該機(jī)體積小,主機(jī)底部安裝有4個(gè)滾輪,可以沿固定在基礎(chǔ)上的導(dǎo)軌傲直線運(yùn)動(dòng)。當(dāng)主機(jī)在工作位置時(shí),將滾輪處的滾輪托架與導(dǎo)軌用M16×80螺栓緊固起來,使機(jī)體與基礎(chǔ)固定在一起。當(dāng)主機(jī)需要維修時(shí),將滾輪托架與導(dǎo)軌緊固的螺栓拆下,可以將主機(jī)整體沿導(dǎo)軌拉出工作位置,以便有足夠的空間進(jìn)行維修。
1.2技術(shù)特征
齒輥直徑/mm 400
齒輥工作長度/mm 750
齒輥轉(zhuǎn)速/r.min-1 58
破碎物料 ,≤10的脆性物料
最大給料粒度/mm 300
出料粒度/mm 50(可調(diào))
電機(jī)型號(hào) Y180L -4
電機(jī)功率/kW 2 x 22
設(shè)備重量,kg 5 500
外型尺寸(長x寬×高)/mm 3 325×2 300×960
2、改造安裝方案和改后效果分析
2.1 改造安裝方案
該廠原有的2臺(tái)PEF400×600型顎式破碎機(jī),正常生產(chǎn)時(shí)只開一臺(tái),另一臺(tái)備用。為了不影響正常生產(chǎn),必須依次進(jìn)行改造安裝。根據(jù)工作現(xiàn)場(chǎng)條件和安裝要求,在拆除原破碎機(jī)的同時(shí),制做給料溜槽、排料溜槽和導(dǎo)軌等部件,并改擴(kuò)排料口樓板預(yù)留孔。在重新打基礎(chǔ)時(shí),將預(yù)埋板地腳螺絲穿過樓板固定,這樣就使基礎(chǔ)與樓板成為一體,提高基礎(chǔ)的承載能力。
2.2兩種破碎設(shè)備工藝性能對(duì)比分析

杏花選煤廠洗選工藝采用跳汰一浮選一尾煤壓濾聯(lián)臺(tái)工藝,洗精煤的粒度為0.5·13 mm,0.5 mm以下的物料進(jìn)行浮選,13 mm以上的乙級(jí)精煤與洗中煤混合為洗混煤(動(dòng)力煤)。因此,入洗原煤中的粒度在13 mm以下的物料的多少,直接影響到精煤的產(chǎn)率。經(jīng)篩分實(shí)驗(yàn)表明,2PGL - 400x 750型雙齒輥高強(qiáng)力破碎機(jī)的排料中細(xì)粒含量比原破碎機(jī)平均高出2 .19%(見表1)。經(jīng)過半個(gè)月的生產(chǎn)實(shí)踐,該破碎機(jī)的各項(xiàng)性能指標(biāo)基本能達(dá)到預(yù)期效果。與改前相比,主洗精煤的產(chǎn)率增加了0.51%~1.02%,平均為0.765%。洗混煤產(chǎn)率降低了0.52% - 1.05%。平均為0.785%。由此分析,精煤產(chǎn)率的增加主要是由于洗混煤產(chǎn)率降低所致。
2.3 經(jīng)濟(jì)效益分析
該廠2003年精煤回收率平均為42.35%。破碎機(jī)改造后,精煤回收率平均增加了0.765%,達(dá)到了43.115%。以年入選原煤總量120萬t計(jì),則
每年增產(chǎn)精煤量
Q1= 120×0.765%= 0.918萬t
每年減少洗混煤量
Q2= 120×0.785%= 0.942萬t
每年精煤新增效益(精煤售價(jià)為340元,t,洗混煤售價(jià)為220元/t)為104.88萬元
每年新增電費(fèi)(電費(fèi)以0.8元/kW -b計(jì),破碎機(jī)每天開機(jī)16 h,年開機(jī)360 d)為6.45萬元?jiǎng)t每年新增加的效益為98.43萬元。設(shè)備投資回收期為8M。
3、結(jié)語
2PGL - 400×750型雙齒輥高級(jí)強(qiáng)力破碎機(jī)的出料粒度,適合杏花選煤廠的生產(chǎn)工藝要求。該機(jī)的使用不僅為杏花選煤廠增加了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也改善了現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境,減少了設(shè)備維修工作量,降低了維修成本。為今后該廠的改擴(kuò)建尤其是原煤破碎系統(tǒng)技術(shù)改造積累了經(jīng)驗(yàn)。
三門峽富通新能源銷售顆粒機(jī)、破碎機(jī)、顎式破碎機(jī)等機(jī)械設(shè)備。